李進是德力西集團儀器儀表有限公司電能表過程檢驗員,主要負(fù)責(zé)國網(wǎng)表復(fù)校檢驗。崗位平凡,但責(zé)任重大。“智能電表現(xiàn)在已經(jīng)廣泛應(yīng)用,客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求也更加苛刻。產(chǎn)品一過我這關(guān),就直接包裝上市了。”李進對工作毫不懈怠,潛心鉆研,一次次解決了問題,提高了產(chǎn)品的一次合格率。
2010年下半年,李進被調(diào)到了智能電表質(zhì)檢員的崗位上。與常規(guī)表相比,智能電表在制造工藝、技術(shù)含量等方面都有了很大提高。剛接觸智能表時,李進時常陷入能發(fā)現(xiàn)異常,卻找不出問題原因的尷尬境地。面對困難,李進并沒有氣餒,他把注意力集中到了生產(chǎn)和實驗環(huán)節(jié),一有空就去車間和實驗室??匆恢槐硎窃鯓訌囊欢蚜悴考兂沙善返?,看每個零部件的性能參數(shù)之間到底有什么關(guān)聯(lián)。有付出自然有回報,李進的業(yè)務(wù)水平有了極大的提高。
2011年3月的一天,李進在進行國網(wǎng)表某批次產(chǎn)品檢驗時,發(fā)現(xiàn)國網(wǎng)智能表不能有效檢驗紅外功能,實現(xiàn)遠(yuǎn)程抄讀電表里的用電信息。經(jīng)檢測,李進發(fā)現(xiàn)原來是檢測臺的數(shù)據(jù)下載線路出現(xiàn)故障。“雖然只是個例,但這會造成電能表測試或抄讀表內(nèi)信息無反應(yīng)等問題,質(zhì)檢員不注意的話就會漏檢。不及時處理好,紅外不合格所占的幾率將上升到3‰,每批次發(fā)貨1萬只的話就有可能有30只不合格品流入國網(wǎng)公司,直接影響到批次到貨合格率。”李進及時匯報了這一情況,并提出了改進的方法。技術(shù)人員采納李進的建議,升級了掌機程序,保存了抄讀的數(shù)據(jù)。抄讀數(shù)據(jù)能夠輸出查看,這樣每只表所經(jīng)過的質(zhì)檢步驟都一清二楚,就不存在漏檢。這項改進使客戶全檢合格率達到99.9%。
智能電表生產(chǎn)過程中,檢驗員們要逐項檢查每只表的各項數(shù)據(jù),一只表檢驗一次需要手動按鍵二三十次,才能實現(xiàn)全檢,這樣做工時較長,效率低。李進抱著試一試的心態(tài),尋找改進的方法。2012年初,他提出了“用手持掌機遙控操作”的思路。李進與技術(shù)員一起編寫、完善了掌機程序。經(jīng)過驗證,這種采用紅外掌機進行遙屏的方法,整個檢驗過程可靠,不會對產(chǎn)品造成其它影響,且使原來的檢驗時間從1.5小時縮短到1小時,較大地提高了員工的工作效率。
良好的工作表現(xiàn),讓李進只用了兩年時間就走上了金牛獎的領(lǐng)獎臺。“獲得這個榮譽,既是對我的獎勵和肯定,更是對我莫大鞭策和責(zé)任,我將懷揣這種鞭策和責(zé)任,努力給公司創(chuàng)造效益。”
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